10月12日,記者從馬鋼了解到,近年來,馬鋼特鋼公司盯住現(xiàn)場開展技術攻關,開動腦筋進行工藝改進,以創(chuàng)新做“活”水資源文章,不僅節(jié)約大量新水降低了噸鋼水耗,而且年節(jié)約電耗百萬元以上。
每個生產(chǎn)季完畢,馬鋼特鋼公司用于保產(chǎn)的凈環(huán)水處理系統(tǒng)10多臺自清洗過濾器管道內(nèi),會滋生許多雜質(zhì),造成過濾器絲刷損壞。組織再生產(chǎn)前,員工們需要對過濾器進行人工清洗、備件更換,從而使企業(yè)的檢修費用增加。
為降低成本,保證設備穩(wěn)定,該公司與設備生產(chǎn)廠家技術人員到現(xiàn)場進行聯(lián)合攻關,將過濾器濾網(wǎng)和不銹鋼絲刷之間的間隙重新調(diào)整位置,在系統(tǒng)回水管的最低處,制作安裝漏斗形排污管,將大顆粒鐵銹等雜質(zhì)在此沉淀,然后經(jīng)排污閥清除,通過工藝的改進將問題徹底解決。
該公司電爐凈環(huán)系統(tǒng)設備設計供水量是每小時2280立方米,而實際生產(chǎn)水泵供水量達每小時3450立方米左右,供水量輸出較大。為進一步降本增效,該公司技術人員經(jīng)現(xiàn)場論證發(fā)現(xiàn),在壓力條件相同的情況下,完全可以用電爐設備供水泵供電爐設備和RH爐用水,完全可以少開一臺RH爐供水泵,方案實施后年降低RH爐供水泵能耗達百萬元。
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該公司技術人員注意到,用于供應結晶器連鑄坯冷卻水的兩臺高轉(zhuǎn)速單級雙吸臥式離心泵機組,運行中時常發(fā)生壓力不足、進氣等現(xiàn)象,影響鋼坯的外觀質(zhì)量。他們深入生產(chǎn)現(xiàn)場,對機組進行反復的科學論證,最終選擇兩臺不同型號的水泵,并進行適當?shù)摹笆中g”。改造后的水泵機組不僅流量、揚程均滿足生產(chǎn)需求,同時系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定,與改造前相比,一臺泵每天可節(jié)電1200KW·h。
“不怕做不到,只怕想不到?!痹摴炯夹g人員通過不斷積累工藝改造經(jīng)驗,觸類旁通,努力在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)挖潛節(jié)能。他們通過巧妙改動濁環(huán)系統(tǒng)PLC內(nèi)部程序提高濁環(huán)水的循環(huán)率,降低了新水的補給量,改進后的該系統(tǒng)噸鋼補水由原先的1.5立方米降低到現(xiàn)在的0.4立方米。
同時,針對圓坯連鑄機二次冷卻水水質(zhì)波動大,對連鑄生產(chǎn)造成不利影響,又通過加裝一套濾網(wǎng)過濾器,緩解了連鑄現(xiàn)場過濾器易堵塞造成壓力經(jīng)常升高的問題,二次冷卻水一直保持穩(wěn)定的狀態(tài),進一步提高了生產(chǎn)保供能力。